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反应釜氧气在线分析仪安装案例

更新时间:2025-12-15点击次数:32

一、项目概况

项目名称:精细化工间歇反应釜氧气浓度监测系统安装工程

应用场景3000L不锈钢反应釜(介质:有机溶剂与氧化剂混合体系,操作温度80-120℃,压力0.3MPa

监测目标:实时监控反应釜气相空间氧气浓度,预警值设定为8%VOL,联锁值设定为10%VOL(触发氮气置换系统)

设备选型:激光原位氧气分析仪(测量范围0-25%VOL,精度±0.1%VOL,响应时间<5秒)

二、安装方案设计

1. 采样点选择

· 位置确定:在反应釜顶部封头偏离搅拌轴1/3半径处开孔,避开漩涡区与喷淋死角

· 安装方式:垂直安装DN50法兰接口,采用316L不锈钢材质采样探头,插入深度150mm(确保探头wan全处于气相空间)

2. 预处理系统配置

· 冷却装置:采用双级半导体制冷器(降温至40℃以下),配合PTFE材质冷凝液分离器

· 除尘过滤:前置10μm金属烧结过滤器(可在线反吹),后置0.2μm聚四氟乙烯滤芯

· 压力调节:安装自力式减压阀(设定工作压力0.1MPa)及安全阀(起跳压力0.15MPa

3. 电气与控制系统

· 信号传输4-20mA模拟量输出(带HART协议),电缆采用屏蔽双绞线(穿镀锌管敷设)

· 供电配置24VDC本安型电源(防爆等级Ex ia II CT6

· 联锁逻辑:分析仪信号接入DCS系统,实现浓度超标声光报警、自动启动氮气补气阀(响应时间<2秒)

三、施工步骤与技术要点

1. 机械安装(执行标准:GB 50235-2010

1. 开孔与焊接:采用等离子切割开孔(直径55mm),法兰与釜体满焊(焊接电流120-150A,氩气保护)

2. 探头安装:使用扭矩扳手按25N·m力矩紧固探头法兰,密封采用金属缠绕垫片(含石墨)

3. 管路布置:预处理单元安装于反应釜平台侧面(距地面1.5m),采样管线坡度≥3°,低点设排液阀

2. 电气接线(执行标准:GB 50254-2014

1. 防爆处理:电缆穿线孔使用防爆密封接头(Ex d II BT4),接线端子涂抹硅脂防潮

2. 接地要求:分析仪外壳与工艺设备等电位连接(接地电阻<),信号屏蔽层单端接地

3. 系统调试

1. 气密性测试:通入0.2MPa氮气保压30分钟,压降≤0.005MPa

2. 标定流程

零点标定:通入99.999%氮气(流量500mL/min),稳定30分钟后校准

量程标定:通入10%VOL标准氧气(平衡气为氮气),误差修正≤±0.05%VOL

3. 联锁测试:模拟输入10%VOL信号,验证氮气阀动作时间(实测1.8秒)及报警功能

四、质量验收与性能验证

1. 验收指标

· 测量精度:在5%10%20%VOL三点测试,示值误差均<±0.08%VOL

· 响应时间:通入阶跃信号(从0%→10%VOL),T90时间为3.2

· 防爆性能:经第三方检测,整体防爆等级符合Ex d II B T5要求

2. 试运行数据(连续监测72小时)

监测项目

平均值

zui大波动

系统稳定性

氧气浓度(%VOL

3.2

±0.15

无漂移

预处理出口温度

38℃

±2℃

无结露

五、运行维护方案

1. 日常维护:每日检查过滤器压差(>0.1MPa时更换滤芯),每周排放冷凝液

2. 定期标定:每3个月使用标准气体进行一次两点标定,每年更换干燥剂(变色硅胶)

3. 故障处理:建立应急预案(如分析仪故障时,启用便携式氧分析仪手动监测)

六、项目总结

本安装工程通过优化采样点设计、完善预处理系统及严格执行防爆规范,实现了反应釜氧气浓度的高精度、实时监测。系统投用后,成功避免2起因氧气浓度超标导致的潜在燃爆风险,使间歇反应过程的安全联锁响应时间缩短至行业水平(<2秒)。设备运行半年内平均wu故障时间(MTBF)达850小时,维护成本较传统电化学分析仪降低40%

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